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鸭河口电厂DRESSER安全阀校验新技术及应 用

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鸭河口电厂DRESSER安全阀校验新技术及应 用

发布时间:2014/12/22来源:本站
 

         鸭河口电厂DRESSER安全阀校验新技术及应

          Application Of  New Technology In verifying Safe Valves Of  Power  Plant

朱红兵         廖毛雄       高建峰     

南阳鸭河口发电有限公司,河南 南阳 474671  

                                    

  [摘要]  介绍鸭河口电厂锅炉DRESSER安全阀,使用NSH安全阀在线定压仪新技术,在机组正常运行的情况下,仅需10分钟时间即可安全、可靠的完成单台安全阀在线性能检测和工作参数检测,及起座压力在线整定。实际应用表明:实际升压实跳验证,该装置及技术校验整定准确,操作安全快捷,确保了安全阀校验时的设备和操作人员的安全,且经济效益显著。

   [关键词]   DRESSER安全阀  在线压力整定  安全经济效益    

Abstract]  The principle of on-line performance and working parameters testing by using NSH on-line safety value calibrator are briefed . On –line performance testing , working parameters testing on-line setting of safety value under the operating condition of boiler can be completed within 2-5 seconds by using such kind calibrator. Practical application shows that safety and economy benefits are remarkable.

[Key Words] on-line settingsafety value calibration curve

     0 前言 

河南南阳鸭河口发电有限公司一期工程安装2×350MW发电机组,已分别于19985月、199812月投入商业运行。锅炉型式为亚临界参数,平衡通风W型火焰,强制循环燃煤锅炉,由法国STIEN公司设计,西班牙B&W公司制造。该锅炉的汽包、再热器进出口管道设计安装了9台由英国DRESSER公司制造的弹簧式安全阀。我公司自200112月以来使用NSH安全阀在线定压仪校验整定经检修的安全阀,并且经实际升压实跳验证,该装置的重复性误差和测量误差均不超过1%,该指标符合国家《电力工业锅炉压力容器监察规程》和ASME标准要求,安全性能、经济效益显著。

1安全阀的检验规定

      按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的要求,锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后, 都应校验安全阀的起座压力。并明确规定规程监察范围:(f)热力系统压力容器:高、低压加热器、除氧器、各类扩容器等锅炉弹簧安全阀的试验间隔不大于一个小修间隔。《电力工业锅炉压力容器监察规程 DL612-19969.1.13对使用仪器校验安全阀有明确规定:“纯机械弹簧式安全阀可采用液压装置进行校验调整,一般在75%80%额定压力下进行。”

2  安全阀 在线校验仪 应用情况:

2003321日,我公司#1机组小修后,在机组并网后使用NSH安全阀在线定压仪校验锅炉9DRESSER弹簧安全阀(汽包安全阀3台,再热器安全阀6台), 9DRESSER弹簧安全阀全部校验完成仅用了2个小时,并且在校验安全阀的 过程中, 对机组运行中的升降负荷工况没有任何影响。我们通过使用NSH安全阀在线定压仪校验整定检修后的这些弹簧安全阀,并用在线定压仪对同一台安全阀进行多次检测,并且经实际升压实跳验证,仪器的重复性误差和测量误差均不超过1%。该指标符合国家《电力工业锅炉压力容器监察规程》和ASME标准要求。

2.1在线定压仪系统构成

在线检测校系统由机械夹具、液压动力单元和数据采集处理单元三大部分组成,彼此相对独立,由两条10米长的液压软管和两条10米长的五芯屏蔽电缆互相联成一个完整的安全阀测试系统。

2.1.1组合式夹具:保证对待测安全阀实施夹持定位,为液压动力单元提供施加外力的环境,采用组合式结构,操作拆卸十分方便。(见图一)

     2.2.2液压动力单元:提供可调节的液压输出和流量,最大输出10MPa,最大提升力为50KN,用以控制外加的提升力和提升速度。

待测安全阀

调节螺母

油缸垫片

提升油管接头

油缸

复位油管接

联接螺母

阀杆

拉力传感

图一、 部件安装简图

   2.2.3  数据处理单元:它是测试系统的核心,直接决定系统的可靠性和准确性。

其中,力传感器采用轮辐式结构,灵敏度极高,精度可达到0.05% ,压力传感器采用高温型传感器,工作温度可达200~250。两种传感器均为高输出式,内藏放大器,其线性度、重复性和抗干扰能力极强。

测试系统采用了二通道低增益,高精度放大电路,智能化A/D转换和数据采集电路,可同时采集力、压力二个参数,核心部分选用目前市场上先进的笔记本电脑(CPU P600),可绘制曲线并打印测试结果,具有汉字化的人机对话功能,各测量通道的数据均可在屏幕上显示,在超量程的情况下,确保系统和安全阀的安全。

2.2   操作步骤如下:

安全阀吹扫

NSH安装(二分钟)

结束

NSH调整(二分钟)

误差 < 规定值?

NSH测量(一分钟)

N

Y

图二、 测试步骤简图

     见图二,选择被测试安全阀,根据系统安装图可方便地完成NSH部件的安装和连接;在计算机主控窗口上单击“装入参数”选定被测安全阀;(见图三)选择压力传感器测量方式,输入被测安全阀的基础压力值;核对无误后,单击“在线定压”,此时系统提示:“正在测试!请等待!”打开液压单元电源开关至“开启”位置,调整“系统压力调整”旋钮至计算机指示“所需油压”值;将换向控制旋钮旋至“提升”位置,使油缸活塞带动被测阀的阀杆向上移动;通过观察阀杆上升或听到介质排泄的声音,确定阀已开启后,立即将换向控制旋钮旋回“复位”位置,关闭电源;计算机将自动进入结果显示窗体,(见图四)显示测试曲线、测试时间、开启压力、调整高度等参数;根据计算机提示的调整高度,调节定压螺母;单击“退出”钮,重新起动测试程序,得出新的测试曲线和结果。反复执行上述步骤,直至开启压力和整定压力相差不大于“测量允许误差” 时,此时计算机显示“调节完毕”,表示测量结束。

图三   计算机操作界面                                   图四  计算机测验结果   

     

3      误差分析

按照ASME C4 安全阀》标准PG-72.2 规定,锅炉本体(包括汽包、过热器)整定的起座压力允许在以下范围内变化:±1%的整定压力。

K1

K2

K3

V1

V2

N

图五 数据处理系统简化框图


  根据选用MSC5101采样器、传感器的精度以及放大器设计精度,测试系统起座压力度量误差分析如下。系统简图见图五:


其中:f——物理量(力、压力)     V1V2——中间电量

     N——数字量(力、压力)        K1K2K3——各级转换系数

由:     

所以:  

按误差传递理论,绝对误差和相对误差分别为:

代入实际偏差量:

   (拉力传感器最大误差) 精度0.05%

    (压力传感器最大误差)精度0.2%

   (放大器误差)

   A/D转换器最大误差)

因而,可以求得提升力和压力的相对误差分别为:

根据开启压力计算公式:

其中:P——开启压力      PL——系统内压

     A——阀门密封面积       f——附加外力

从而可以得出开启压力的相对误差为:

由此可以看出,开启压力的相对误差不仅和附加力、系统内压有关,而且与密封面积有关, 就一般而言,安全阀密封面积在50~125,通过计算分析,可以得出:

4  安全性、经济性分析:

4.1安全性分析:

根据国家质量监督局锅炉压力容器监察局颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定:“在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次” ;国家电力公司颁布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》规定:各种压力容器安全阀应定期进行校验和排放试验。这些规定都十分明确了对电站安全阀的定期校验工作的要求。我们公司以前一直采用人工实跳排放试验的方法进行安全阀校验,每次实跳试验都要在压力容器超压(高于工作压力)状态下进行,但锅炉汽包、再热器及过热器等压力容器频繁超压工作,对压力容器的损害很大,直接影响到设备的设计使用寿命和安全稳定性。由于采用人工校验不能达到完全的安全规范,而且经过多次实跳,安全阀的弹簧强度会产生疲劳衰减变化,并且安全阀的工作密封面易发生蒸汽冲刷损伤,从而造成弹簧安全阀的设计工作寿命缩短,增大了校验的难度,同时又存在一定的不安全因素。使用NSH安全阀定压仪进行在线校验,可在介质压力低于60%整定值时校验安全阀,无需提高系统压力,防止了因介质排放对阀门密封面造成的冲击损伤,同时避免了锅炉压力容器频繁超压工作,确保了设备和操作人员的安全。

4.2     经济性分析:

4.2.1   2003321日,在我公司#1机组小修启动并网后,我们对该锅炉汽包和再热器的9台安全阀进行起座压力整定校验工作。以往对安全阀进行起座压力整定校验,采取长时间投用燃油的方法提高锅炉的压力和温度,并赶在机组并网前采用实跳的方法测试校验安全阀的起跳压力,再根据每次实跳的压力值松紧弹簧。采用传统的人工实跳校验方法整定安全阀,校验整定一只安全阀至少需实跳两三次,多则五六次,校验一台安全阀平均要花费2个小时。以往我们单台锅炉大修后对汽包和再热器的9台安全阀全部进行整定校验工作,大约需要16-18小时。每小时锅炉平均燃用25吨轻柴油,每次校验安全阀要耗用燃油大约400吨,按现在燃油(#0轻柴油)市价2800/T计算,每次人工校验的燃油费用大约为:2800×400=1120000元,若加上蒸汽损失、厂用电损耗及人工校验费等费用,每次人工校验安全阀的总费用大约需1160000元左右,不但耗费较大,而且增大了发电成本。

4.2.2   NSH安全阀在线定压仪可在机组运行的情况下,进行在线校验,仅需2~5 秒时间即可完成对安全阀进行在线性能检测和工作参数检测,约需10分钟即可完成单台安全阀的在线整定工作。我公司本次完成全部9台安全阀的校验工作耗时约120分钟。机组提前了约16个小时并网发电,按每小时平均发电量250MW,每度电价按0.30元计算,只此一项即可产生的直接经济效益约为:0.30×25×104×16 = 1200000元。

人工校验与NSH在线校验对比表

试验方式

校验台数

校验时间

校验耗费

基础压力

校验条件

存在问题

人工校验

9

16H

116

1.05倍工作压力

并网前

时间长,费用高,不安全

在线校验

9

2.0H

4.5

0.7倍工作压力

并网后

安全,快捷,费用低

  

                                           图六      人工校验与在线 校验效果对比图

5     结论

       我公司自200112月以来经过使用NSH安全阀在线定压仪校验整定锅炉DRESSER安全阀,彻底改变了传统的校验方法,测量更加精确,定值更加可靠,操作更加规范,缩短了校验时间,降低了劳动强度,提高了生产效率,节约了大量燃油和蒸汽能源,降低了发电成本,降低了噪音污染,安全性能、经济效益显著,为机组安全稳定经济地运行提供了可靠的保证。

作者简介:

朱红兵  1970年生,男,河南南阳人,工程师,从事火电厂生产管理工作。

参考文献:

[1]  Chuanhu  ZhangKun Liu. New Calibration Technology for Safety Valves of Utility Boiler.Electricity20014.

[2]   DL 612-1996 《电力工业锅炉压力容器监察规程》 DL612-19969.1.13

[3]   ZBJ 98013-89   《电站安全阀技术条件》

[4]   劳动部         《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

[5]   ASME C4.100 《安全阀》

[6] 国家电力公司  《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》